發(fā)布日期:2022年03月15日 |
鑄造廠(chǎng)電爐除塵器采用隔室停風(fēng)清灰的技術(shù),能使灰層得到沉降,此時(shí)脈沖閥和濾袋上的壓力也會(huì )降低,此時(shí)一定能使其疲勞程度降低,最終能夠加強過(guò)濾的電爐除塵器采用分室停風(fēng)清灰的技術(shù),能夠使灰層得到沉降,在這種情況下脈沖閥和濾袋上的壓力也會(huì )降低,鑄造廠(chǎng)電爐除塵器的除塵方法,布袋除塵器依靠濾袋過(guò)濾含塵氣體。當含塵氣體磨損濾袋時(shí),隨著(zhù)它們加深過(guò)濾材料的外部,纖維之間的孔隙逐漸減少,形成附著(zhù)在濾袋表面的粉塵層,即所謂的初級層。袋式除塵器的過(guò)濾效果依賴(lài)于該初級層和粉塵層的逐漸積累,即使過(guò)濾非常細(1um左右)的粉塵也可以達到較高的除塵效率(>99%)。
隨著(zhù)粉塵不斷積聚在一次層底部,其滲透性變差,除塵器阻力增大,即使此時(shí)濾袋的除塵效率也會(huì )增加,但阻力過(guò)大,使濾袋不易損壞,或由于濾袋兩側壓差過(guò)大,使空氣通過(guò)濾袋孔的速率(過(guò)濾速率)過(guò)高,粘附的灰塵會(huì )被帶走,但除塵效率降低。因此,布袋除塵器運行后應在相應的時(shí)間內及時(shí)清除粉塵,清除粉塵時(shí)不能破壞初始層,防止粉塵效率下降。
機械振動(dòng)除塵是先阻斷除塵風(fēng)機,然后讀取振動(dòng)電機的往復振動(dòng)給濾袋帶來(lái)的軸向往復力,濾袋的往復力將轉化為徑向抖動(dòng)運動(dòng),使灰塵附著(zhù)在濾袋上降下來(lái)。很明顯,在過(guò)濾器的形狀上,由于濾袋的壓力被氣流壓成柱狀,振動(dòng)軸的往復運動(dòng)不能轉化為濾袋的徑向抖動(dòng),這就是清洗停止的原因。
為了充分利用粉塵層的過(guò)濾效果,選擇的過(guò)濾速率低,除塵時(shí)間間隔長(cháng)(當除塵合適時(shí),阻力達到400Pa-600Pa),即使以普通棉為過(guò)濾介質(zhì),除塵效率也會(huì )很高。這種除塵方法的除塵器結構隨意,效率高,適用于風(fēng)量小、濃度低、揚塵點(diǎn)分散的除塵,但不適用于電爐除塵器長(cháng)時(shí)間連續工作。
鑄造廠(chǎng)原有濕式電爐除塵器效果不佳,不符合國家標準,存在二次污染。鑄造除塵器改造總體方案。5.整個(gè)車(chē)間、鑄造成型線(xiàn)、落砂線(xiàn)、舊砂沸騰冷卻、舊砂磁選、篩分、輸送和混砂系統由2臺LCPM袋式除塵器承擔。
4.設備安裝調試后測得的工況下,排放口粉塵濃度為20mg/m3,除塵率達到99.99%。
鑄造廠(chǎng)電爐除塵器粉塵排放濃度達到標準改造后的整體方案改造效果。